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CO干燥裝置在TDI生產(chǎn)中的應(yīng)用

2014/10/29

3494

摘要:簡要介紹了CO干燥裝置在TDI生產(chǎn)中的應(yīng)用,通過變溫吸附(TSA)技術(shù)脫除CO產(chǎn)品氣中的水分,降低對光氣合成反應(yīng)器前管道的腐蝕,減少管線的泄露及堵塞,保證光化合成裝置的安全穩(wěn)定運行。本套裝置操作簡單,自動化程度高,能耗低,具有較高的環(huán)保效益和經(jīng)濟效益。

關(guān)鍵詞:干燥裝置  變溫吸附  TSA

1 前言

滄州大化集團TDI有限責(zé)任公司車間凈化裝置產(chǎn)品CO的露點為-30℃左右,CO產(chǎn)品氣露點升高對后系統(tǒng)光化合成裝置的危害是嚴(yán)重的,CO露點升高,輸送到光氣合成裝置的CO氣體中水含量高,含水的CO在光氣合成和氯氣混合后,在進入光氣合成反應(yīng)器前的管道內(nèi),氯氣和水反應(yīng)生成次氯酸和鹽酸,鹽酸和管道中的鐵反應(yīng)生成氯化鐵,對管道產(chǎn)生腐蝕,氯化鐵生成量增加后還會堵塞光氣合成反應(yīng)器的進料管線。

近年表現(xiàn)出來的具體危害主要有:

A、腐蝕容易造成管線閥門出現(xiàn)漏點,氯氣、CO或光氣外漏出現(xiàn)人身安全危害。

B、氯化鐵堵塞進料管線造成光氣合成進料困難,引起光氣合成停車。

C、氯化鐵進入光氣合成反應(yīng)器后,容易造成催化劑活性下降,縮短催化劑壽命。

D、光氣合成混合三通處CO噴嘴腐蝕速度過快,不能滿足一個檢修周期(一年)的完整使用。

為了保障光化裝置安全穩(wěn)定運行,通過技術(shù)改造,在CO壓縮機后新上一套由北京北大先鋒科技有限公司建設(shè)的CO產(chǎn)品氣干燥裝置,將產(chǎn)品CO的露點降到-60℃以下,將原系統(tǒng)進行優(yōu)化。


2、CO干燥裝置工藝原理

變溫吸附 (temperature swing adsorption) ,簡寫為TSA,利用吸附劑的平衡吸附量隨溫度升高而降低的特性,采用常溫吸附、升溫脫附的操作方法,采用溫度升降的循環(huán)操作,使低溫下被吸附的強吸附組分在高溫下得以脫附,從而使吸附劑得到再生,經(jīng)冷卻后再在低溫下吸附強吸附組分。

變溫吸附用于常壓氣體及空氣的減濕,空氣中溶劑蒸氣的回收,尤其適合在常溫狀態(tài)下強吸附組分不能良好解吸的分離等。如果吸附質(zhì)是水,可用熱氣體加熱吸附劑進行脫附;如果吸附質(zhì)是有機溶劑,吸附量高時可用水蒸氣加熱脫附后冷凝回收;吸附量低時則用熱空氣脫附后燒去,或經(jīng)二次吸附后回收。

常用的吸附劑有分子篩、硅膠、氧化鋁等。


3.CO干燥裝置流程介紹

3.1 流程簡介

TSA工序中有兩臺變溫吸附塔T0602A和T0602B,一臺變溫預(yù)吸附塔T0603,一臺氣水分離器V0631,一臺加熱器E0640,一臺冷卻器E0641,三臺四通球閥KV0601、KV0602和KV0603,兩臺調(diào)節(jié)閥FC0601、TC0602。變溫吸附塔進氣端有兩臺四通球閥,吸附塔出氣端有一臺四通球閥。變溫吸附的吸附和再生在同一壓力下進行,在任意時刻都有一臺吸附塔進行吸附脫水,一臺吸附塔在進行加熱再生,另一臺吸附塔在進行加熱后冷卻。吸附脫水后的CO產(chǎn)品氣進入CO球罐。

以T0602A塔為例對TSA各個操作步驟進行簡要說明。

a吸附(A)

CO壓縮機來的CO產(chǎn)品氣通過FC0601和再生氣匯集后經(jīng)過四通球閥KV0602進入吸附塔T0602A,在T0602A中CO產(chǎn)品氣中的水被吸附下來。經(jīng)過干燥的CO產(chǎn)品氣經(jīng)過四通球閥KV0603進入CO球罐。達到設(shè)定的操作時間后,吸附塔T0602A停止吸附,轉(zhuǎn)入再生步驟。

b加熱再生(H)

CO壓縮機來的CO產(chǎn)品氣通過流量計FI0602、四通球閥KV0601進入預(yù)吸附塔T0603,在T0603中CO產(chǎn)品氣中的水被吸附下來。從T0603流出的產(chǎn)品氣經(jīng)過加熱器E0640加熱到約160℃后經(jīng)過四通球閥KV0603進入到T0602A中,加熱T0602A中的吸附劑。從T0602A中流出的氣體通過四通球閥KV0602、四通球閥KV0601,進入冷卻器E0641冷卻到40℃以下后,再經(jīng)過氣水分離器V0631將其中的大部分游離水分離出去后,返回到調(diào)節(jié)閥FC0601后。達到設(shè)定的操作時間后,T0602A停止加熱再生,轉(zhuǎn)入冷卻步驟。

c冷卻(C)

CO壓縮機來的CO產(chǎn)品氣通過流量計FI0602、四通球閥KV0601、四通球閥KV0602后進入吸附塔T0602A,對T0602A降溫。經(jīng)過T0602A降溫后的氣體通過四通球閥KV0603,經(jīng)加熱器E0640加熱到約160℃,對T0603進行加熱解吸。從T0603中流出的氣體經(jīng)四通球閥KV0601,經(jīng)過冷卻器E0641冷卻到40℃,進入到氣水分離器V0631將其中的大部分游離水分離出去返回到調(diào)節(jié)閥FC0601后。在設(shè)定的操作時間內(nèi)T0602A冷卻到40℃,停止冷卻步驟,準(zhǔn)備下一循環(huán)。

三個吸附塔中T0602A、T0602B都經(jīng)過吸附、加熱再生,冷卻步驟。T0603只經(jīng)過加熱再生和冷卻步驟。通過FC0601的調(diào)節(jié),來控制CO產(chǎn)品氣中用來再生的氣量。

3.2工藝流程簡圖如下

CO干燥裝置在TDI生產(chǎn)中的應(yīng)用


4、CO干燥裝置投用效果分析

該套裝置投用后,運行良好,脫水效果明顯,12月10日12時至13日12時,對該套裝置進行驗收測試,下表為露點分析數(shù)據(jù)。


位置

CO壓縮機出口(人工分析)

TSA裝置出口(人工分析)

TSA裝置出口(在線分析)

露點/

-37-40

-61-78

-73-78


與之相對應(yīng),干燥裝置分離器液位在測試期間由38mm上升至62mm,脫除約90L液態(tài)水,到達了預(yù)期效果。


5結(jié)束語

CO干燥裝置自投運以來,脫水效果明顯,大大降低了CO產(chǎn)品氣中的水分含量,降低了對光化合成裝置及管線的危害。北京北大先鋒科技有限公司建設(shè)的本套裝置有以下幾個特點:1.運行過程無產(chǎn)品CO氣體損失,無任何廢氣產(chǎn)生;2.分離出的冷凝水可以補充進循環(huán)水系統(tǒng),這樣可以做到生產(chǎn)中無三廢產(chǎn)生,真正的綠色生產(chǎn),零污染;3.全套裝置不需要動設(shè)備,維護簡單。總之,CO干燥裝置運行過程中環(huán)保、節(jié)能,它的投用,對光化合成裝置意義重大。

作者簡介:蘭雁永  男  滄州大化集團TDI公司造氣車間   從事水煤氣凈化工藝技術(shù)管理和安全技術(shù)管理