2022/10/24
2741
一、 富氧側吹熔煉概述
由于環(huán)境保護的要求日益嚴格,在我國,濕法練鋅過程中產生的酸浸渣、鉛渣、鉛銀渣、黃鉀鐵礬渣、針鐵礦渣等渣都被認定為危險固廢,不能堆存,也不能直接填埋。我國是世界第一電鋅冶煉大國,每年的鋅浸出渣產量有4000~5000kt。這些渣料中含有鋅、鉛、銅、銀、銦等有價金屬,具有很高的資源價值和經濟價值,必須經過冶煉回收其中的有價金屬。
目前我國鋅浸出渣料一般采用回轉窯進行揮發(fā)處理,用焦?;蛎鹤鳛槿剂虾瓦€原劑。但是由于回轉窯存在能耗高、煙氣量大、金屬回收不完全和低濃度SO2處理成本高等問題,開發(fā)一種新的鋅渣處理工藝是非常必要的。
二、 側吹爐處理鋅渣試驗研究
主要研究內容
1. 鋅渣中硫酸鹽分解的技術條件
2. 研究有價金屬在熔煉過程的走向
3. 確定工藝過程的設計參數(shù)
4. 研究最佳爐型結構及技術參數(shù)
預期技術目標
金屬回收率:鉛>92%,鋅>95%,銅>80%,銦>75%,金>95%,銀>95%
能耗降低30%以上,提高煙氣SO2濃度,以利于回收利用。
試驗裝置
本次試驗的試驗裝置是用一臺面積3.6m2雙區(qū)側吹爐,兩個區(qū)域分別為熔煉區(qū)和煙化區(qū),面積分別為2.16m2和1.44m2。分別設有加料口和排煙系統(tǒng)。
技術條件
1、浸出渣(水分≤15%)2~3t/h;
2、鉛渣(水分≤8%)1~1.5t/h;
3、粗煤(粒度≤30mm,含碳量≥65%)700kg/h;
4、細煤(粒度≤5~15mm,含碳量≥60%)300kg/h;
5、氧氣(O2≥93%)1500m3/h;
6、爐體水套冷卻水300m3/h;
7、水冷煙道冷卻水 200m3/h;
8、還原熔煉區(qū)溫度1200~1250℃;
9、煙化區(qū)溫度1300~1350℃;
10、爐內負壓50~100Pa。
試驗情況
從2014年6月12日開始烘爐到2015年11月6日,歷時17個月,一共進行6次試驗。
最初的試驗方案是希望形成一個金屬相,特別希望得到一個粗鉛相用來捕集爐料中的金、銀和銅。前三次試驗,在浸出渣中加入部分高鉛渣,用來增加爐料中鉛的含量。第四次試驗總結前三次試驗的基礎上,改變思路,調整了試驗方案,將爐內造粗鉛相改為造冰銅相。因為根據渣型要求,需要配入一定量SiO2和CaO,在原料中加入少量含銅原礦,其中含SiO2很高,將原料含銅配到3%左右,在爐內形成冰銅相,金、銀、富集于冰銅。
試驗結果
通過試驗可以得出如下結論:
(1)用側吹爐處理鋅浸出渣在技術上是可行的,各項指標基本上達到預期的目標。
(2)對于含鉛或含銅較高的渣料,可以形成金屬相,有利于捕集金、銀、銅等金屬。
(3)用側吹爐處理鋅浸出渣,金、銀、銅的回收率遠遠高于傳統(tǒng)處理工藝,可以取得更好的經濟效益。
(4)用側吹爐處理鋅浸出渣更加有利于環(huán)境保護,采用高濃度氧氣技術,大幅度減少了煙氣量,提高了SO2濃度,有利于采用兩轉兩吸工藝制酸,回收其中SO2,減少煙氣污染。
(5)用側吹爐處理鋅浸出渣的機械化和自動化水平高于傳統(tǒng)處理工藝。
北大先鋒作為變壓吸附制氧行業(yè)的領軍企業(yè),為國內外有色冶煉企業(yè)的富氧側吹爐配套了近30套VPSA制氧裝置,業(yè)績遙遙領先。
在同類側吹爐煙氣處理方面,可以利用北大先鋒有機胺脫硫技術,處理SO2含量在500ppm~5%范圍內的煙氣,實現(xiàn)煙氣中SO2的超低排放。原理是利用胺基的堿性與煙氣中的SO2進行反應,從而高效穩(wěn)定的吸收煙氣中的SO2,而該胺基堿性較弱,與SO2反應形成的化學作用并不穩(wěn)定,升溫加熱后可以將SO2釋放獲得純凈的SO2氣體,并將SO2進行加工處理制備液體SO2或硫酸等產品,實現(xiàn)了污染物的資源化利用。