2014/05/21
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【本文轉(zhuǎn)載自《中化新網(wǎng)》,記者:楊揚】
今年2月,華菱衡陽鋼管有限公司采用北京北大先鋒科技有限公司開發(fā)的變壓吸附分離CO技術(shù),建設(shè)的高爐煤氣提純CO二期裝置一次投產(chǎn)成功,將原有的高爐煤氣(含25% CO)提純?yōu)楹?0% CO的提純氣,高爐煤氣的熱值從原來的750千卡/立方米直接提升至2100千卡/立方米,用于替代天然氣燃燒。CO的收率達到了96%以上,在同等電耗條件下,這一指標達已到了國際領(lǐng)先水平。這是繼2013年初,北大先鋒與新疆天業(yè)集團合作建設(shè)的電石爐尾氣提純CO一期工程投產(chǎn),產(chǎn)品氣CO作為合成乙二醇的原料氣在國內(nèi)首獲成功后,變壓吸附氣體分離取得的又一項工業(yè)化應(yīng)用成果。
這不僅標志著我國成為國際上少有的完全掌握高爐煤氣提純CO、電石爐尾氣提純CO技術(shù)并實現(xiàn)工業(yè)成果轉(zhuǎn)化的國家,也標志著北大先鋒公司實現(xiàn)了從單一技術(shù)、產(chǎn)品供應(yīng)商,到具有世界先進水平的氣體分離整體解決方案服務(wù)商的華麗蟬變。
科研成果孕育高新技術(shù)企業(yè)
北京北大先鋒科技有限公司總經(jīng)理唐偉告訴中國化工報記者,今年是北大先鋒公司成立的第15個年頭。到2013年底,北大先鋒銷售總收入連續(xù)第9年實現(xiàn)了業(yè)績穩(wěn)步增長,銷售合同總額自盈利以來翻三番。這些業(yè)績的取得,主要是源自上世紀80年代,北京大學(xué)化學(xué)院開發(fā)出對一氧化碳分子有很高吸附容量的高效銅系CO吸附劑——PU-1,以及高效鋰基制氧吸附劑——PU-8。
為了將這些具有優(yōu)異性能的吸附劑推廣應(yīng)用到石油和化工、鋼鐵、有色工業(yè)生產(chǎn)中去。1999年,北京大學(xué)出資組建了北京北大先鋒科技有限公司,并且吸收了成功開發(fā)PU-1、PU-8吸附劑的研發(fā)小組作為北大先鋒公司的研發(fā)團隊和創(chuàng)業(yè)團隊,不斷改進和完善吸附劑的性能。
唐偉總經(jīng)理介紹,公司創(chuàng)立之初主要是以研發(fā)、生產(chǎn)、銷售高效吸附劑為核心業(yè)務(wù)。盡管北大先鋒的吸附劑性能參數(shù)在國內(nèi)市場上具有明顯的領(lǐng)先優(yōu)勢,但在90年代國內(nèi)的變壓吸附技術(shù)發(fā)展才剛剛起步,與北大先鋒吸附劑配套的變壓吸附工藝流程還不夠成熟,不能充分顯現(xiàn)出技術(shù)優(yōu)勢,因此在進一步工業(yè)化推廣的道路上并不順利。
由單一產(chǎn)品銷售向成套工程供應(yīng)商轉(zhuǎn)型
近幾年來,我國鋼鐵、有色和化工等行業(yè)產(chǎn)能嚴重過剩,企業(yè)盈利水平持續(xù)低迷,能源資源的緊缺與約束日漸增強。從中國經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略的總體思路而言,市場條件變化對工業(yè)在短期內(nèi)增長形成制約,但另一方面為推進結(jié)構(gòu)調(diào)整,實現(xiàn)長期健康發(fā)展提供了重要契機。盡管市場不利因素導(dǎo)致工業(yè)市場走弱,但是,變壓吸附技術(shù)的推廣應(yīng)用在復(fù)雜的經(jīng)濟形勢中得到了平穩(wěn)快速發(fā)展。
唐偉告訴記者,2001年,北大先鋒公司審時度勢,在業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型上做出了重大改變,不再以研發(fā)和銷售單一的吸附劑產(chǎn)品為主營業(yè)務(wù),而是轉(zhuǎn)向變壓吸附成套工程技術(shù)的研發(fā)、制造——北大先鋒獨立建設(shè)完成的第一套變壓吸附空分制氧裝置正式投產(chǎn)。同年,公司與江蘇丹化集團順利簽訂了第一套半水煤氣PSA-CO裝置供貨合同,CO產(chǎn)量為1700Nm3/h,是當時國內(nèi)最大規(guī)模的變壓吸附分離CO裝置。這是北大先鋒調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略關(guān)鍵性的一年,隨后,變壓吸附分離CO業(yè)務(wù)和制氧業(yè)務(wù)進一步打開局面,北大先鋒開始在國內(nèi)變壓吸附領(lǐng)域站穩(wěn)腳跟,在冶金、化工等領(lǐng)域積累了一定的業(yè)績。
唐偉回憶說,2005年是北大先鋒公司發(fā)展史上的重要分水嶺,北大先鋒克服了屬于企業(yè)自身的第一個“五年計劃”的挑戰(zhàn),同時也獲得了全新的市場機遇。這一年公司扭虧為盈,承接項目總數(shù)達15個,簽訂合同總額首次突破了1億元。2006年,公司變壓吸附提純CO技術(shù)獲得國家技術(shù)發(fā)明二等獎,變壓吸附制氧技術(shù)獲得教育部科學(xué)技術(shù)進步一等獎,這些技術(shù)成果為北大先鋒開拓新的應(yīng)用領(lǐng)域奠定了發(fā)展基礎(chǔ),此后,北大先鋒迎來了高速發(fā)展時期。
業(yè)務(wù)激增帶來的是對企業(yè)承接大項目、多項目能力的考驗。2013年北大先鋒共承接并實施的項目逾20個,涉及冶金、化工、煤化工、水泥、造紙、玻璃玻纖等多個領(lǐng)域,公司工程技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā)所涉及的方案優(yōu)化、技術(shù)改造和技術(shù)創(chuàng)新等項目數(shù)達40多個。氣體產(chǎn)品也已延伸到鋼鐵、化工、玻璃玻纖等各大基礎(chǔ)工業(yè)領(lǐng)域。北大先鋒已成為集產(chǎn)品技術(shù)、設(shè)計咨詢、方案優(yōu)化、售后服務(wù)于一體的變壓吸附主流供應(yīng)商。
搶占技術(shù)制高點 將提純CO技術(shù)再次向下游延伸
近年來,國家不斷加大對包括電石行業(yè)在內(nèi)高耗能、高污染的落后產(chǎn)能淘汰與技術(shù)改造力度,電石行業(yè)也開始全面實施內(nèi)燃式電石爐向密閉式電石爐的改造。計劃到2015年,將全部淘汰2萬千伏安以下的內(nèi)燃式電石爐,電石行業(yè)面臨再次洗牌。解決電石爐尾氣成為決定企業(yè)生死存亡問題的重中之重。
唐偉告訴中國化工報記者,密閉式電石爐產(chǎn)生的電石爐尾氣量少、CO含量高,方便尾氣的集中化處理。由于電石爐尾氣含塵量大、溫度高、易燃易爆、成分復(fù)雜、氣體壓力小,因此對其輸送、凈化或是提純的難度都很大,回收利用較難,而粗放式提取的CO氣體可利用領(lǐng)域較窄,利用價值很低。
高純度的CO是煤制乙二醇等新型煤化工的重要原料,煤制乙二醇等又是未來市場前景看好的朝陽產(chǎn)業(yè)。采用變壓吸附分離CO技術(shù)實現(xiàn)直接對電石尾氣的回收利用,一來可以節(jié)省造氣費用,降低乙二醇的單位成本,二來將尾氣中的碳源轉(zhuǎn)化為化工產(chǎn)品,可大幅減少碳排放,有利于企業(yè)在日益增加的節(jié)能減排政策壓力下實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
唐偉介紹說,2013年初,北大先鋒與新疆天業(yè)集團合作建設(shè)的電石爐尾氣提純CO一期工程投產(chǎn),提純CO裝置每小時生產(chǎn)CO產(chǎn)品6000Nm3/h,純度達99.5%以上;H2產(chǎn)品16000Nm3/h,純度達99.9%以上。主產(chǎn)品氣CO、H2作為合成乙二醇的原料氣。
根據(jù)天業(yè)集團裝置工業(yè)化考核數(shù)據(jù)顯示, CO純度指標突破了目前已知的工業(yè)尾氣提純CO的最高值。使用電石爐尾氣提純氣生產(chǎn)的乙二醇產(chǎn)品純度超過國標優(yōu)等品標準。
將電石行業(yè)和新型煤化工行業(yè)高效整合,這在世界范圍內(nèi)是首例工業(yè)化應(yīng)用,填補了我國電石爐尾氣制化工產(chǎn)品的空白,技術(shù)參數(shù)已達到世界先進水平。這意味著電石企業(yè)采用尾氣提純CO技術(shù),還可多選擇性地合成其他化工產(chǎn)品,例如碳酸二甲酯、聚碳酸酯、TDI、DMF等。
隨著一期工程的順利開展,新疆天業(yè)與北大先鋒已于2013年底開始著手利用電石爐尾氣合成20萬噸/年乙二醇、17萬噸/年1,4丁二醇項目的建設(shè)。提純CO裝置每小時生產(chǎn)CO產(chǎn)品24000Nm3/h,純度達99.5%以上;H2產(chǎn)品86000Nm3/h,純度達99.9%以上。預(yù)計,該項目將于今年下半年投產(chǎn)。